華北分公司開發(fā)新工藝成功吊裝流化床反應器
“嘟!嘟!…”隨著現(xiàn)場吊裝總指揮的清脆哨聲,平臥在榆林項目101車間一層地面的一座直徑3米、身高9.5米、重12.5噸的“龐然大物”——流化床反應器緩緩地“起身”。5分鐘后,該設備已垂直穿過3層框架,經平移4.2米,穩(wěn)妥地落位于 21.2 米的基礎上。這是華北分公司自主開發(fā)、成功吊裝流化床反應器的一項新工藝。
該項目需吊裝此類反應器共16臺,2016年11月之前使用200噸吊車已吊裝4臺(當時廠房主體未封頂),余下12臺反應器今年春節(jié)前一直未到貨。
在業(yè)主采購流化床反應器供貨期滯后、鋼結構廠房主體已封頂、吊裝孔洞極為有限(呈矩形3.6×7m)的境況下,若按過去使用大吊車將反應器從廠房高60.3米的頂層吊入第三層基礎上的傳統(tǒng)做法,不僅要付出昂貴的吊裝費用,而且對沿線妨礙吊裝的設備及框架須拆除,還不符合現(xiàn)時的施工現(xiàn)狀(廠房主體已封頂)。
面對這些不利條件和困難,怎么辦?華北分公司黨委書記、榆林項目部經理欒立超及時組織、發(fā)動該工地的工程技術人員圍繞著開發(fā)專項吊裝新工藝獻計獻策,開展攻關活動。在項目技術負責人孫占祎的帶領下,針對現(xiàn)場吊裝反應器的“苛刻”條件,查閱大量吊裝資料,精心設計和計算有關數(shù)據(jù),進行吊裝三維動畫模擬試驗,制定《榆林項目FBR流化床裝置12臺反應器專項吊裝方案》,解決了反應器到貨晚、其制作尺寸與設計交底數(shù)據(jù)不相符、鋼結構預留空洞不滿足吊裝要求的難題;同時這種吊裝無需使用大吊車,每臺反應器節(jié)省吊裝、人工費用3.6萬元,且至少提高5倍工效,還不影響他人施工,受到業(yè)主、監(jiān)理和質檢部門的一致好評!
自今年3月11日至4月2日,采用新工藝已成功吊裝8臺流化床反應器。